18063286166
18063286166

热门关键词:喷漆房过滤测试K�

您的位置: 首页 > 新闻资讯 > 双恒动态 >

涂装线机器人换色系统节约涂料30%的案例

返回列表 来源: 发布日期:2025-10-13

在工业涂装领域,涂料消耗一直是生产成本的重要组成部分。某汽车零部件制造企业通过引入智能机器人换色系统,在涂装生产线实现了显著的涂料节约。该系统采用先进的颜色切换技术,将传统人工换色过程中的涂料浪费从15%降低至3%以下,整体涂料使用量较改造前减少30%。

该案例中的涂装生产线原使用传统人工换色方式,每次颜色切换需要耗时15分钟,且管路中残留涂料导致大量浪费。新部署的机器人换色系统配备高精度计量泵和智能清洗装置,通过预设程序控制涂料流动路径,实现快速彻底的管路清洗。系统采用双组份涂料自动混合技术,确保每次换色后涂料配比精度达到99.8%,大幅减少因比例失调导致的涂料报废。

涂装线机器人换色系统节约涂料30%的案例

在具体实施过程中,工程师对机器人喷枪进行了特殊改造。喷枪内部采用特殊涂层处理,降低涂料附着量,同时优化喷嘴结构设计,使涂料雾化效果提升20%。这些改进使得涂料利用率从原来的65%提高到85%。系统还配备实时监测装置,通过传感器持续检测涂料流量和压力,确保喷涂过程始终处于最佳状态。

该企业的涂装车间主任表示,系统运行6个月以来,不仅涂料消耗量显著下降,产品质量也得到明显提升。色差合格率从92%提高到98%,返工率降低5个百分点。由于换色时间缩短至3分钟,生产线柔性大幅增强,能够快速响应小批量、多品种的生产需求。

在节能环保方面,该系统带来的效益同样令人瞩目。涂料用量减少直接降低了VOC排放量,年减排量达到12吨。清洗溶剂的使用量减少40%,危废处理成本相应降低。这些环保效益使企业顺利通过绿色工厂认证,获得政府环保补贴150万元。

值得注意的是,该系统的投资回收期仅为14个月。除直接的材料节约外,人工成本也显著降低。原本需要3名操作工负责的换色作业,现在只需1人监控系统运行。通过数据统计分析,系统还能优化涂料订购计划,减少库存占用资金约80万元。

该案例的成功实施为制造业绿色转型提供了宝贵经验。智能换色系统的应用证明,通过技术创新可以实现经济效益与环境效益的双赢。目前,该企业正计划将这一系统推广到其他生产线,预计全年可再节约涂料成本300万元。

查看详情 + 上一条 山东双恒环保科技有限公司服务案例
查看详情 + 下一条

本文标签: 机器人换色系统涂料节约涂装生产线智能喷涂绿色制造

咨询热线

18063286166